7月21日,吉林石化公司煉油廠加氫一車間主控室內(nèi),DCS屏幕上的一組數(shù)據(jù)格外引人注目:氫氣加熱爐燃料氣消耗從原來的630立方米每小時降至350立方米每小時,每小時節(jié)約280立方米?!斑@個數(shù)字背后,是我們對換熱系統(tǒng)進行優(yōu)化調(diào)整的結(jié)果。”該廠加氫一車間主任葉遙指著屏幕介紹道。
原來,在吉林石化公司轉(zhuǎn)型升級項目——催柴改質(zhì)裝置投產(chǎn)后,該廠加氫一車間三級工程師孫謙就敏銳地發(fā)現(xiàn),雖然新更換的催化劑和生產(chǎn)原料變?yōu)榇呋裼褪咕茰厣_到65℃、裂化溫升63℃,較上周期分別提高40℃和35℃,但換熱旁路調(diào)節(jié)閥的開度設(shè)置仍沿用舊參數(shù),導(dǎo)致新更換的高壓換熱器E1101未將反應(yīng)熱充分利用。
“這就好比冬天一邊開著暖氣取暖,一邊開著窗戶”。孫謙形象地比喻道。經(jīng)過反復(fù)測算,攻關(guān)小組決定對系統(tǒng)進行精細調(diào)整:將循環(huán)氫換熱旁路調(diào)節(jié)閥TV1225B保持全關(guān),同時將原料油換熱旁路調(diào)節(jié)閥TV1223B開度精準控制在1%左右。這一調(diào)整使原料油換后溫度穩(wěn)定在305℃,氫氣加熱爐出入口溫差從原來的130℃降至20℃以內(nèi)。數(shù)據(jù)顯示,優(yōu)化后氫氣加熱爐出口溫度穩(wěn)定在325℃以下,在確保精制反應(yīng)器A入口溫度穩(wěn)定的同時,大幅降低了能耗。
不僅如此,按燃料氣密度0.95、單價1500元/噸計算,年節(jié)約成本達349.52萬元。裝置在保持精制反應(yīng)器A入口溫度穩(wěn)定的同時,實現(xiàn)了“熱能吃干榨凈”的優(yōu)化目標。
“這套優(yōu)化方案就像給裝置裝了‘智能空調(diào)’,通過精細調(diào)控各換熱環(huán)節(jié)的‘冷熱配比’,既挖掘了新設(shè)備的潛力,又延續(xù)了老裝置的節(jié)能基因?!比~遙如是說。目前,該優(yōu)化方案被評為“吉林石化公司煉油廠2025年二季度合理化建議項目獎”,經(jīng)驗正在全廠推廣。(張曉君 楊志達)
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