中化新網(wǎng)訊 近日,神木煤化工能源公司1#石灰窯改造項(xiàng)目圓滿完成,進(jìn)一步提升了生產(chǎn)效率,節(jié)能減排效果顯著,創(chuàng)效逾600萬元。
此前,1#石灰窯存在熱損失大、能耗高、窯頂密封效果差等問題,為此,該公司積極調(diào)研,查找“病因”,通過停用導(dǎo)熱油系統(tǒng),將助燃風(fēng)作為冷卻燃燒梁的主要介質(zhì),使冷卻的助燃風(fēng)進(jìn)入窯內(nèi),提高了導(dǎo)熱油系統(tǒng)損失的熱量利用率;同時(shí)取消下吸氣梁,使用冷卻石灰的冷卻風(fēng)和石灰換熱后的熱量煅燒帶參與燃燒,提高下吸氣梁廢氣損失熱量;通過對(duì)出灰機(jī)進(jìn)行密閉改造,改善石灰冷卻效果,降低了出灰溫度,冷卻風(fēng)可將熱量帶入煅燒帶,降低出灰造成的熱損失。
項(xiàng)目改造后,綜合熱耗從原來的1250千卡/千克降至950千卡/千克,按同等煤氣量核算,石灰日產(chǎn)量從原來的460噸提高到600噸,每年增產(chǎn)石灰約4.2萬噸,節(jié)約成本600余萬元。
更智能、更低碳、更高端成為化工裝備行業(yè)的未來發(fā)展趨勢(shì)。
近日,遼寧鼎際得聚烯烴彈性體(POE)高端新材料項(xiàng)目建設(shè)完成重要節(jié)點(diǎn)——全國規(guī)模最大30萬噸/年乙烷制α-烯烴裝置核心設(shè)備T1402脫重塔順利完成吊裝,項(xiàng)目正式進(jìn)入主裝置全面施工階段。
近日,國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)發(fā)布國家標(biāo)準(zhǔn)GB19762—2025《離心泵能效限定值及能效等級(jí)》,該標(biāo)準(zhǔn)將于2026年3月1日正式實(shí)施。
近日,由長(zhǎng)城鉆探西部鉆井分公司40500隊(duì)施工的長(zhǎng)慶油田蘇11-42-66井,二開后首日進(jìn)尺達(dá)1621米,成功實(shí)現(xiàn)“日進(jìn)英里”的提速目標(biāo)。
6月16日,記者從寰球六建公司了解到,在寧波“綠能港”浙江LNG三期項(xiàng)目中,該公司承建的國內(nèi)首臺(tái)27萬m3坐地式全包容LNG儲(chǔ)罐內(nèi)罐壁板施工圓滿完成。