中化新網(wǎng)訊 近期,榆林煉化聯(lián)合三車間100萬噸/年連續(xù)重整裝置及其再生注氯系統(tǒng)運行漸趨平穩(wěn),機泵檢修頻次大幅降低。
據(jù)介紹,用于100萬噸/年連續(xù)重整裝置的貴金屬重整催化劑已經(jīng)運行至后期,催化劑持氯水平較早期明顯下降,為了做好裝置運行末期水氯平衡控制,車間高度重視注氯環(huán)節(jié),對再生注氯泵進行標定,規(guī)定每班次加工量下的注氯量,崗位人員詳細記錄注入系統(tǒng)的劑量,技術人員根據(jù)化驗結果調整,確保反應系統(tǒng)水氯平衡處于最優(yōu)狀態(tài)。
崗位人員在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)再生注氯泵打量能力下降。技術人員排查泵原因后發(fā)現(xiàn),機泵出口單向閥堵塞較嚴重,分析雜質來源發(fā)現(xiàn)可能是注氯系統(tǒng)實際老化,管路腐蝕雜質影響機泵運行所致。車間立即組織清理注氯罐體,徹底置換出老化試劑,并根據(jù)試劑理化特性匹配耐腐蝕材質的不銹鋼流體無縫管進行局部更換,以緩減介質對碳鋼管路腐蝕產(chǎn)生的雜質。
經(jīng)過清理管路、置換試劑、變更不銹鋼管線和彎頭后,再生注氯量逐漸趨于穩(wěn)定狀態(tài),設備檢修率大幅下降,生產(chǎn)運行成本得到有效控制,“四小”管理從問題本質入手解決了設備本質問題,“臟堵管路”變“通途”裝置的管控水平得到提高。
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