3月19日,焦頁64號集氣站員工王繼川啟動分子篩,對天然氣進(jìn)行脫水處理?!拔覀兏鶕?jù)來氣情況,實(shí)施分子篩間歇運(yùn)行,可有效節(jié)約能耗?!蓖趵^川說。
今年以來,涪陵頁巖氣公司深入踐行綠色發(fā)展理念,全面推進(jìn)綠色企業(yè)建設(shè),通過實(shí)施采氣裝置能效提升和碳減排技術(shù)應(yīng)用,狠抓頁巖氣開發(fā)全過程節(jié)能減排降碳,勒緊了頁巖氣開發(fā)“碳腰帶”,公司每年均實(shí)現(xiàn)了碳達(dá)標(biāo)排放。
注重設(shè)備節(jié)能降耗,增加生產(chǎn)“含綠量”
涪陵頁巖氣田壓縮機(jī)、加熱爐、分子篩等耗能設(shè)備多,特別是壓縮機(jī),占?xì)馓锬芎牡?0%以上,公司全方位開展設(shè)備節(jié)能降耗工作,增加生產(chǎn)“含綠量”。
在設(shè)備選型時,公司在保證質(zhì)量、性能的前提下,按照節(jié)能效果對加熱爐、分子篩、變壓器等設(shè)備招標(biāo)采購,提升氣田節(jié)能型設(shè)備占比。如加熱爐選用負(fù)壓式抽排煙,減少鼓風(fēng)機(jī),較正壓式加熱爐綜合節(jié)能在10%以上。
公司科學(xué)調(diào)整現(xiàn)有電網(wǎng)運(yùn)行方式,對氣田10千伏焦氣二線、宏中線、宏石線等主要電力線路安裝無功補(bǔ)償裝置,提高了線路功率因數(shù),有效減少了線損,節(jié)約大量電耗。
針對壓縮機(jī)能耗大的問題,公司采取了壓縮機(jī)科學(xué)調(diào)配、壓縮機(jī)間開、壓縮機(jī)變頻改造、壓縮機(jī)運(yùn)行智能監(jiān)控等諸多節(jié)能降耗措施,有效降低壓縮機(jī)能耗30%以上。
“去年我們實(shí)施了12臺壓縮機(jī)變頻改造,今年計(jì)劃再實(shí)施18臺,為壓縮機(jī)節(jié)能再加一把勁兒?!惫竟こ處熃鹬窘f。
技術(shù)人員建設(shè)氣藏能管平臺,建立壓縮機(jī)遠(yuǎn)程智能監(jiān)控系統(tǒng),科學(xué)對進(jìn)氣壓力、震動、電流等參數(shù)進(jìn)行分析,根據(jù)工藝參數(shù),優(yōu)化壓縮機(jī)運(yùn)行策略,提高工作效率和節(jié)能效果,及時能耗異常的壓縮機(jī),采取措施,降低壓縮機(jī)能耗。
推行“綠色”采氣技術(shù),讓天空更藍(lán)
焦頁10-8HF井生產(chǎn)壓力下降,被迫關(guān)井,原計(jì)劃用壓縮機(jī)對其實(shí)施增壓開采,技術(shù)人員反復(fù)論證,最終采取了“管網(wǎng)氣氣舉+泡排”的組合工藝,使這口氣恢復(fù)了產(chǎn)量,不但省下壓縮機(jī)運(yùn)行能耗,而且減少放噴燃燒頁巖氣1.5萬立方米,減少了大量碳排放。
“我們積極采取綠色環(huán)保的采氣技術(shù),減少采氣時的碳排放,讓氣田的天空更藍(lán)?!备⒘觏搸r氣公司技術(shù)中心工藝所所長陳小剛介紹。
對氣井進(jìn)行放噴排液是促進(jìn)老井復(fù)產(chǎn)的有效手段,但放噴每天需要燃燒1000—2000立方米天然氣,不但浪費(fèi)能源,而且燃燒時會釋放廢氣。
技術(shù)人員針對這一情況,努力減少放噴排液技術(shù)措施,積極采取循環(huán)氣舉、增壓開采、泡沫排水等排水采氣措施,近年又加大了復(fù)合排采工藝的運(yùn)用,通過開展“管網(wǎng)氣氣舉+泡排” “氣舉+增壓”“氣舉+泡排”組合排采技術(shù),將各類排水采氣工藝工作做精做實(shí),大幅減少放噴排液作業(yè)頻次,有效促進(jìn)節(jié)能減排。
新井投產(chǎn)時,往往需要2-3天的放噴排液測試,即在放噴口點(diǎn)燃天然氣,促進(jìn)新井排出積液,有效激活氣井,同時測試氣井產(chǎn)量、壓力等參數(shù),每天都要燒掉上千立方米的頁巖氣。
為了減少新井試氣過程中燃燒天然氣產(chǎn)生的廢氣,該公司和產(chǎn)建管理中心、施工單位一起,開發(fā)了可回收利用型地面測試系統(tǒng),安裝配套的背壓閥,研究了試氣與采氣一體化減排技術(shù),形成新井“邊測試、邊進(jìn)站生產(chǎn)”工藝,每年減少頁巖氣放空燃燒2500萬立方米,大幅減少頁巖氣燃燒產(chǎn)生的廢氣量。
合理回用生產(chǎn)余氣,有效減少碳排放
在頁巖氣開發(fā)過程中,采氣或處理裝置會產(chǎn)生工藝尾氣和余氣,以往傳統(tǒng)處理方式往往采用簡單排放或直接燃燒,既造成能源浪費(fèi),又產(chǎn)生大量二氧化碳排放。
涪陵頁巖氣公司強(qiáng)化余氣資源化利用,積極開展余氣回收工作。
針對油氣同采的頁巖油氣井,技術(shù)人員利用密閉回收裝置,收集逸散在空中的輕烴、混烴等可燃?xì)怏w,既節(jié)約了資源、減少了能耗,又確保了安全。在興頁L2HF井平臺,技術(shù)人員積極開展試驗(yàn),利用原本放空的頁巖氣余氣進(jìn)行發(fā)電,每天可減少燃燒頁巖氣1350立方米,日減少5噸二氧化碳排放。
在涪陵頁巖氣田最大的集輸末站——白濤集輸站,針對以往脫水處理過程中產(chǎn)生的余氣采取放空火炬燃燒的情況,該公司優(yōu)化工藝流程,新建低壓管線,將白濤集輸站原本放噴的頁巖氣,通過低壓管線直接輸給四合燃?xì)夤荆瑢?shí)現(xiàn)生產(chǎn)余氣外銷,年減少頁巖氣放空燃燒近100萬立方米,既回收了能源,又避免了頁巖氣燃燒產(chǎn)生大量的煙塵、廢氣,有效保護(hù)了環(huán)境。
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